美科美分析钢煲耐压不良原因(案例)
美科美分析钢煲耐压不良原因(案例)
从客户处取回3个钢煲,规格220V800W,反应的问题是钢煲焊接后出现耐压不良现象,经过美科美发热管厂工程分析原因如下:
从现象外观上看1、铝板焊接已经熔化,发热管表面无异常(图1)。
2、检测耐压二个小于1.3KV,一个小于1.9KV
分析:1.拍X光,发热丝排布均匀没有偏心;
2.剖开发热管发现2个钢煲铝管已经熔化向上凸起(见图1,2红色园圈);刮去第三个钢煲管口硅胶,用100V电压排潮4分钟,测耐压达2.11KV(图3)
3.原因分析:a.由于焊接时温度过高或焊接时间过长,导致发热管管壁已经熔化向上凸起,爬电距离减小,最终导致耐压不良;b.这是因为封胶前清洗时发热管管口进水,烘干时潮气没有排净封了胶,导致绝缘偏低耐压不良。
经过美科美发热管厂工程部提出的解决方案:
a.焊接时适当调整焊接参数,避免出现温度过高熔管现象。
b.封胶前烘干,可适当延长时间确保发热管潮气排净。
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